變頻調(diào)速在火炬氣回收壓縮機(jī)上的應(yīng)用
發(fā)布時間:2019-07-12 11:32:24來源:
變頻調(diào)速在火炬氣回收壓縮機(jī)上的應(yīng)用段春玲(遼陽石油化工高等??茖W(xué)校機(jī)械系,遼寧遼陽111003)變頻調(diào)速技術(shù)作為一門新興技術(shù)具有越來越廣泛的應(yīng)用市場和使用價值。近年來,隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)的飛速發(fā)展,特別是大功率晶體管、高性能變頻調(diào)速器的出現(xiàn),變頻調(diào)速器成本大大降低,變頻調(diào)速技術(shù)越來越成熟。變頻調(diào)速不僅適用于電廠,而且也適用于石化等其它行業(yè),是一種比較理想的節(jié)能控制方法。推廣變頻調(diào)速在石化生產(chǎn)裝置中的應(yīng)用,對于減少能源浪費(fèi)、避免空氣污染具有極其重要意義。
遼陽石油化纖公司化工一廠的1火炬是為裂解裝置、對二甲苯裝置、催化重整裝置等9套化工生產(chǎn)裝置的尾氣排放而設(shè)置的。為了節(jié)約能源,降低成本,減少環(huán)境污染,該廠分別與1992年和1996年安裝了2臺濕式螺桿火炬氣回收壓縮機(jī)。它們在回收火炬管網(wǎng)廢氣,減少火炬排放中起著重要作用,也為該廠創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益。但由于火炬管網(wǎng)壓力波動較大,火炬氣排放隨機(jī)性很大,而壓縮機(jī)卻只能恒轉(zhuǎn)速運(yùn)行,這樣就存在回收量不足且浪費(fèi)電能的現(xiàn)象。為此,于1998年對火炬氣回收壓縮機(jī)進(jìn)行了變頻調(diào)速改造。改造后,不但優(yōu)化了控制方式,而且節(jié)能效果顯著。
1變頻調(diào)速技術(shù)的原理變頻調(diào)速技術(shù)就是在交流電動機(jī)和電網(wǎng)之間安裝一個變頻器。變頻器通過均勻地改變定子供電頻率來平滑地改變交流電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,以實現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。供電電源的頻率通過變頻器之后,不再是電網(wǎng)電源的固有頻率,而變成可調(diào)頻率。
交流異步電動機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速公式11n =60/(1s)/p/電網(wǎng)電源的頻率p極對數(shù)較為良好,級間冷卻器進(jìn)出口壓差大速率明顯下降,復(fù)水器真空度下降趨勢也較為平緩,直到2000年五一節(jié)放假前夕,因節(jié)假日時間較長,為避免節(jié)假日發(fā)生意外情況,采取計劃停機(jī)檢修的措施,集中進(jìn)行了級間冷卻器清焦以及復(fù)水器的酸洗工作。
該機(jī)組改造后,檢修頻次大為減少,平均檢修次數(shù)由原來的每年至少4次非計劃停工,減少到每年一次計劃檢修,按照每次檢修平均停機(jī)時間50h計,年可加150h的運(yùn)行時間,由此帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收益。以往停工時,焦化富氣不能回收,只能將其放火炬燃燒掉而且為保證加氫裝置正常生產(chǎn)所需要的氫氣,需改用輕油作為制氫原料,按照壓縮機(jī)富氣處理量平均7 500m3/h以及輕油制氫時輕油耗量2.5t/h計算即使每次檢修費(fèi)用不計,每年仍可加效益100多萬元。
6結(jié)束語對于多級離心式壓縮機(jī)而言,級間冷卻器乃至葉輪的結(jié)焦堵塞問題,從介質(zhì)的凈化分離入手雖然能夠收到一定的效果,但如果要求徹底加以解決未必能夠如愿,如果通過其它途徑采取適當(dāng)措施,延長設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)時間往往是可以做到的。
凝汽式汽輪機(jī)復(fù)水器真空度下降的原因是多方面的,由于冷卻水管結(jié)垢致使其傳熱效果惡化,可以通過加藥等多種辦法改善水質(zhì),降低結(jié)垢的可能性。71994-2016ChinaAcademicournalElectronic高減因此,c藍(lán)定用WbuMcm品的電shfg,f壓惠機(jī)轉(zhuǎn)n速升至比較高,bookmark4轉(zhuǎn)差率我們把變頻器的輸出頻率記為/變代入上式,則在轉(zhuǎn)差率s變化不大時,交流電動機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速基本與/變成正比。
變頻調(diào)速器按換能形式可分為間接變頻和直接變頻兩類。間接變頻又稱為交一直一交變頻,即先將工頻交流電源通過整流裝置變成直流,然后再將直流經(jīng)過逆變器轉(zhuǎn)換成可控制頻率的交流電源。因采用二次換能,所以其電能轉(zhuǎn)換頻率略低,但仍比其他電氣調(diào)速方式效率高。直接變頻又稱交一交變頻,即將工頻電源通過換能元件直接變換成可控頻率的交流電源。因只有一次換能,與交一直一交變頻相比,轉(zhuǎn)換效率較高,但調(diào)頻范圍不大,其輸出比較高頻率只有電網(wǎng)頻率的1/3~1/2,適用于變頻范圍不大的中、大型電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)。
2原火炬氣壓縮機(jī)的工作方式原火炬氣回收壓縮機(jī)93C703A/B的電機(jī)功率為90kW,轉(zhuǎn)速為1 450r/min.當(dāng)火炬氣正常排放量較多時,兩臺同時轉(zhuǎn);當(dāng)正常排放量較少時,就單臺運(yùn)轉(zhuǎn);當(dāng)火炬管網(wǎng)壓力更低時,為使壓縮機(jī)不至于抽空,就使回流閥打開,把壓縮機(jī)出口的火炬氣再送回火炬管網(wǎng)。這種運(yùn)行方式存在如下不足:2臺壓縮機(jī)同時運(yùn)轉(zhuǎn)或打開回流閥。由于火炬管網(wǎng)壓力波動較大,2臺同時運(yùn)轉(zhuǎn),較多的時候是壓縮機(jī)不能滿載工作,致使電能浪費(fèi)。打開回流閥,使壓縮機(jī)出口的壓縮火爐氣再回到入口,也是浪費(fèi)電能;單臺運(yùn)轉(zhuǎn)。雖然此種運(yùn)行方式在正常排放時,浪費(fèi)電能較少,但當(dāng)裝置故障排放時,由于排放時間較短,不可能順序啟動另一臺壓縮機(jī),而致使回收量減少。
3改造方案(1)要提高壓縮機(jī)的回收量,就必須提高壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速。為了利用原來的壓縮機(jī),節(jié)約改造費(fèi)用,經(jīng)與原火炬氣回收壓縮機(jī)廠家論證研究,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速可由原來的1450r/min提高到2900r/min,功率由90kW提高到200kW,回收量可提機(jī)更換原電機(jī);(2)為了以比較少的電能回收較多的火炬氣,就必須根據(jù)火炬管網(wǎng)壓力來調(diào)節(jié)火炬氣回收壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速的變化直接影響功率的變化,這樣就達(dá)到了節(jié)能的目的。為此,決定用ABB公司的直接變頻調(diào)速器來調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速。
4參數(shù)的確定在設(shè)備安裝完畢后,開始進(jìn)行試運(yùn)行,經(jīng)過十多天的考察、比較,確定了以下技術(shù)參數(shù)。
4.1比較高轉(zhuǎn)速和比較低轉(zhuǎn)速的確定確定比較高轉(zhuǎn)速的依據(jù)是供電系統(tǒng)的電源和電纜容量以及壓縮機(jī)的運(yùn)行狀況。由于此壓縮機(jī)原轉(zhuǎn)速為1 450r/min,雖經(jīng)廠家確認(rèn)可以升速,但為確保設(shè)備在升速后能長期平穩(wěn)運(yùn)行,確定先在2100r/min試運(yùn)一段時間,以考核其升速后的工作狀況。為節(jié)約改造資金,此次改造沒有更換電纜及供電開關(guān)。在試運(yùn)行中,確定電器的比較高轉(zhuǎn)速為2400r/min.此時,電氣系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。
比較低轉(zhuǎn)速是根據(jù)壓縮機(jī)出口壓力來確定的,調(diào)試中發(fā)現(xiàn)當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速低于1200r/min時,出口壓力低于燃料氣管網(wǎng)壓力,回收量幾乎沒有。所以確定比較低轉(zhuǎn)速為1200r/min. 4.2控制曲線的確定從控制曲線可以看出,當(dāng)火炬管網(wǎng)壓力低于180mmH2時,壓縮機(jī)停運(yùn)。因在調(diào)試中發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)陀?80mmH2時,壓縮機(jī)升速后回收量加不多,反而浪費(fèi)電能。
由于火炬氣水封罐的壓力為250mmH2,當(dāng)系統(tǒng)壓力高于250mmH2時,火炬就開始排放。為盡量多的回收火炬氣,就必須在火炬達(dá)到排放以際控制曲線為圖中的實線。此控制曲線由PLC編程實現(xiàn)。
3變頻器部分參數(shù)的確定變頻器升速時間的確定主要依據(jù)變頻器的過載能力。時間越長對變頻器和供電系統(tǒng)越好。但考慮到火炬氣系統(tǒng)壓力波動大,如不能迅速跟蹤升速,就將浪費(fèi)火炬氣。所以比較后確定比較短升速時間為120s.這樣即滿足了變頻器的過載要求,也滿足了火炬氣的壓力跟蹤要求。
由于此壓縮機(jī)有時可能帶負(fù)荷起動,為使起動時不至因為過流而使變頻器動作,將起動轉(zhuǎn)矩倍數(shù)調(diào)整為5,滿足了重載起動要求。
5改造后的運(yùn)行效果51回收火炬氣的經(jīng)濟(jì)效益大了電機(jī)容量,提高了壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速,在火炬管網(wǎng)壓力高時,就能達(dá)到多回收火炬氣的效果。下面是火炬氣回收壓縮機(jī)CM703A在改造前后的回收量統(tǒng)計,每隔2天取一次數(shù)據(jù),并算出平均每小時的回收量。
表1火炬氣回收壓縮機(jī)改造前后的火炬氣回收情況年(改造前)(改造后)取樣日期回收量(T/h)取樣日期回收量(T/h)平均值從表中可以看出,改造后平均每小時加回收量為0.890.65=0.24t,回收率提高0.24/0.65X100%即36%回收的火炬氣按每噸1000元計算每年工作8000h(11個月)每年節(jié)約資金:5.2節(jié)電情況在現(xiàn)在裝置正常排放時,火炬壓縮機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)速在1300r/min左右。運(yùn)行電流為102A,功率因數(shù)可達(dá)0.9以上,采用變頻調(diào)速后消耗有功功率為P1=3X 0.9=60.4kW改造前功率因數(shù)為0.8,壓縮機(jī)的負(fù)載率在80%~90%之間(計算時取85%)則消耗有功功率為000h(11個月)則每年節(jié)電費(fèi)用7.02=199.02萬元。變頻器投入25萬元/臺(包括施工費(fèi)),投資費(fèi)用僅1個半月即可全部收回。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,變頻調(diào)速在火炬氣回收壓縮機(jī)上的應(yīng)用較好地滿足了用比較少的電能回收盡量多的火炬氣的目的。
5.3其它方面采用變頻調(diào)速方便操作,減少設(shè)備維修量。由于改造前為電機(jī)全速起動,對設(shè)備的沖擊較大。而且操作不當(dāng),很容易引起電機(jī)堵轉(zhuǎn)跳閘。對電機(jī)及電氣控制系統(tǒng)損失較大。改造以后,壓縮機(jī)起動變?yōu)榫徛?。減少了對設(shè)備的沖擊,延長了設(shè)備的使用壽命,而且變頻改造后可以帶負(fù)荷起動,操作變得非常簡單也避免了起動電流對電氣設(shè)備的沖擊。
經(jīng)過一年多的試運(yùn)行,證明了此次改造是非常成功的。既加了回收量,又節(jié)約了電能,還方便了操作,減少了維修量。變頻調(diào)速作為一種高效節(jié)能方式己經(jīng)開始受到了廣泛的重視,隨著變頻調(diào)速技術(shù)日趨成熟,采用變頻器控制有廣闊的發(fā)展前景。