變頻器在活塞式空壓機中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2019-08-02 10:20:19來源:
變頻器在活塞式空壓機中的應(yīng)用
1 引言某煤礦機械廠是我國煤炭機械行業(yè)中的一類大型骨干
企業(yè),其空壓機站由3 臺132kW的活塞式空壓機組成,為全
廠提供壓縮空氣,其地位非常重要,同時能耗巨大。因此在
2005年5月,該廠對原系統(tǒng)的一臺空壓機進行了變頻改造, 引
入閉環(huán)控制和變頻調(diào)節(jié),使節(jié)電率達到了29%,同時也提高
了控制系統(tǒng)精度,并使該空壓機站的控制系統(tǒng)達到先進水平。
2 空壓機運行工況分析
人們通常用的都是活塞式空壓機, 活塞在氣缸內(nèi)作往復(fù)運
行,從而使氣缸內(nèi)氣體容積發(fā)生變化,并與氣缸內(nèi)氣閥作相
應(yīng)的開閉動作配合,通過吸氣、壓縮、排氣等動作,將無
壓或低壓氣體升壓,輸出到儲壓罐內(nèi)。壓力控制采用上、下
限控制方式,就是當(dāng)空壓機氣缸內(nèi)壓力達到設(shè)定值上限 HH
時,空壓機通過本身的油壓關(guān)閉進氣閥,電動機卸荷運行,
此時不產(chǎn)生壓縮空氣,電機處于空載狀態(tài);當(dāng)壓力下降到設(shè)
定值下限HL 時,空壓機打開進氣閥,產(chǎn)生壓縮空氣。這種
運行方式存在極大的能量浪費:
首先,這種控制方式存在壓力波動,要使壓力波動不影
響使用, 就得把壓力低限設(shè)為用氣設(shè)備可正常使用的比較低壓力
HL,假設(shè)在此壓力下空壓機滿負(fù)載消耗的功率為PL。試驗證
明,當(dāng)空壓機滿負(fù)載運行、排氣壓力在某一范圍內(nèi)波動時,
其輸入功率P與排氣壓力H滿足如下關(guān)系:
P = PL ×(H / HL)
即空壓機驅(qū)動軸上所需要的軸功率P 與排氣壓力H 成正
比。這樣,在實際運行中,由于用氣量的變化,空壓機排
氣壓力始終高于等于HL,導(dǎo)致空壓機在帶載運行時,其消耗
功率都高于等于PL。
其次,當(dāng)空壓機氣缸內(nèi)壓力達到設(shè)定值上限HH時,電機
卸荷,轉(zhuǎn)為空載運行,此時其用電量為滿負(fù)載的30%~60%
左右,這部分電能被白白的浪費。
也正是由于這種上、下限位式兩點控制,導(dǎo)致當(dāng)用氣量
與額定產(chǎn)氣量相差較大時,空壓機會頻繁的卸載和加載,對
電動機、空壓機和電網(wǎng)造成很大的沖擊。
由以上分析可以看出,當(dāng)用氣量與額定產(chǎn)氣量相差較大
時,如果用變頻器控制電機的轉(zhuǎn)速,把排氣壓力設(shè)為HL,使
空壓機產(chǎn)氣量隨用氣量的變化而變化, 既維持了排氣壓力的穩(wěn)
定,又避開了電機的空載運行,節(jié)能潛力非??捎^。
3 空壓機閉環(huán)控制方案
筆者采用以空壓機輸出壓力為控制對象的閉環(huán)控制方案。
經(jīng)壓力傳感器取出的反饋信號,送至PID 調(diào)節(jié)器,與預(yù)置的
壓力給定信號相比較,經(jīng)PID調(diào)節(jié)后的4~20mA信號接至變
頻器的給定端,調(diào)節(jié)空壓機的工作頻率和轉(zhuǎn)速。當(dāng)送氣管網(wǎng)
壓力低于壓力給定時,PID輸出控制信號將提高變頻器輸出頻
率,否則將降低變頻器輸出頻率,直至送氣管網(wǎng)壓力與設(shè)定
的壓力給定值相等。其系統(tǒng)框圖如圖1 所示。
圖1 空壓機閉環(huán)控制系統(tǒng)圖
4 設(shè)備選型及電氣實現(xiàn)
空壓機的械特性有些特殊,選擇變頻器應(yīng)基于以下兩
點:
(1) 空壓機的機械特性具有恒轉(zhuǎn)矩性質(zhì),且其飛輪力矩
編號:060307
大,需要有較大的起動轉(zhuǎn)矩,所以選擇變頻器不能選擇一般
風(fēng)機泵類變頻器,必須選擇恒轉(zhuǎn)矩類變頻器。
(2) 變頻器要有PID調(diào)節(jié)功能,否則就必須加外置PID調(diào)
節(jié)器,不但會增加投資成本,還會降低系統(tǒng)可靠性。
由此,筆者選擇了ABB ACS800變頻器,該系列變頻器
具有以下突出特點:
? 采用了直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)(DTC),自起動快,起
動轉(zhuǎn)矩大,比較大起動轉(zhuǎn)矩可達到200%的額定轉(zhuǎn)矩;
? 快速的階躍轉(zhuǎn)矩上升,上升時間小于5ms;
? 通過磁通優(yōu)化,可使變頻器和電動機總效率提高1%~
1 0%,同時還可降低電動機噪聲;
? 內(nèi)置PID控制器,且PID參數(shù)可自調(diào)整,節(jié)約了用于
閉環(huán)控制的附加成本;
? 方便靈活的軟件組態(tài)功能,通過調(diào)用預(yù)置的應(yīng)用宏,
完成標(biāo)準(zhǔn)變頻器功能的設(shè)定。
由ABB ACS800-210變頻器組成的閉環(huán)控制系統(tǒng)電氣原理
圖如圖 2 所示。
制作控制柜時,要把變頻器控制盤安裝到控制柜的面板
上, 既可以方便地設(shè)定送氣壓力, 又可以觀察變頻器輸出頻率、
電流和送氣管網(wǎng)實際壓力等信息。
5 變頻改造中應(yīng)注意的問題
(1) 電機的散熱問題。電機變頻運行后,轉(zhuǎn)速降低,裝
在電機軸上的散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速同樣降低, 電機的散熱效果變差。
(2) 空壓機的潤滑問題。空壓機的轉(zhuǎn)速越低,潤滑油的
耗量也就越小,其潤滑效果越差。
(3) 系統(tǒng)壓力設(shè)定問題。由運行工況分析可知,空壓機
的排氣壓力越高, 所需的電機軸功率越大, 電機耗電也就越多,
所以在滿足生產(chǎn)工藝的要求下, 壓力設(shè)定值要盡可能的低一些。
針對以上問題,筆者綜合節(jié)能效果和空壓機的機械特性,
考慮了多種方案,比較后把系統(tǒng)壓力設(shè)定為0.6MPa,把變頻器
運行頻率下限設(shè)定為28Hz,這樣,既能滿足空壓機散熱和潤
滑的需要,又能比較大限度的降低電能損耗。
圖2 空壓機閉環(huán)控制電氣原理圖
6 節(jié)能效果及綜合效益分析
改造前,空壓機經(jīng)常是加載2min,卸載2min,加載運
行時電流為230A,卸載運行時電流為110A。改造后,空壓
機運行頻率經(jīng)常在30Hz~40Hz之間,運行電流平均為120A,
基本上沒有卸載時間??諌簷C平均每天工作16小時,每月工
作26天。假定電機功率因數(shù)為0.85,空壓機每月用電量W計
算如下:
W前=P×16×26/1000
=30.5
UI×0.85×16×26/1000
=1.73×380×(230×0.5+110×0.5)×0.85×16×
26/1000
=379 98(度)
W后=1.73×380×120×0.85×16×26/1000
=278 95(度)
每月節(jié)省電量=W前-W后
=37998-27895
=10103(度)
按每度電0.6元計, 每月可節(jié)省電費=10103×0.6=6061.8 (元)
整套空壓機系統(tǒng)改造費用10 萬元左右,約一年半就能收
回設(shè)備投資。
空壓機變頻改造后,還具有以下優(yōu)點:
(1) 電動機軟啟軟停,對電機、空壓機、電網(wǎng)的沖擊大
為減小,延長了設(shè)備的使用壽命,減少了設(shè)備的維修量和維護
費用;
(2) 進一步完善了保護功能,如熱保護,過電流、過電
壓、欠電壓、短路、缺相保護等功能;
(3) 操作簡單方便,運行平穩(wěn),電機、空壓機溫升正常,
噪音、振動減小;
(4) 空壓機不再頻繁的加載和卸載,供氣壓力穩(wěn)定,提
高了產(chǎn)品質(zhì)量。
其他作者 :張剛(1972-),男,講師,研究方向為FCS、自動測控
技術(shù)等。
參考文獻
[1] 韓安榮. 通用變頻器及應(yīng)用[M]. 北京: 機械工業(yè)出版社.
[2] 宛如意, 等. 空氣壓縮機系統(tǒng)的變頻調(diào)速節(jié)能改造[J]. 變頻器世界, 2001-4.
[3] ABB. ACS800固件手冊[Z].